松下安川三菱伺服驱动器运行报警过载维修检查方法
更新:2025-01-22 07:58 编号:27732500 发布IP:183.209.232.137 浏览:33次- 发布企业
- 昆山市玉山镇乐修自动化设备商行商铺
- 认证
- 资质核验:已通过营业执照认证入驻顺企:第9年主体名称:昆山市玉山镇乐修自动化设备商行组织机构代码:92320583MA1PPLD24D
- 报价
- 人民币¥298.00元每台
- 伺服驱动维修中心
- 周期短
- 伺服驱动器维修
- 修复率高
- 伺服驱动器维修
- 昆山乐修
- 关键词
- 松下伺服驱动器维修,松下伺服驱动运行过载维修,松下伺服驱动报21维修,松下伺服驱动报14维修,松下伺服驱动器冒烟维修
- 所在地
- 昆山市新南中路567号恒龙机电五金城1幢B座723、731、732室(7楼)
- 联系电话
- 0512-57018565
- 手机
- 13776355230
- 经理
- 邹瑶 请说明来自顺企网,优惠更多
详细介绍
松下安川三菱伺服驱动器运行报警过载维修检查方法介绍
松下伺服驱动器常见故障维修方法
1、松下数字式交流伺服系统MHMA2KW,试机时一上电,电机就振动并有很大的噪声,驱动器出现16号报警,该怎么解决?这种现象一般是由于驱动器的增益设置过高,产生了自激震荡。请调整参数No.10、No.11、No.12,适当降低系统增益。(请参考《使用说明书》中关于增益调整的内容)2、松下交流伺服驱动器上电就出现22号报警,为什么?22号报警是编码器故障报警,产生的原因一般有:编码器接线有问题:断线、短路、接错等等,请仔细查对;电机上的编码器有问题:错位、损坏等,请送修。3、松下伺服电机在很低的速度运行时,时快时慢,象爬行一样,怎么办?伺服电机出现低速爬行现象一般是由于系统增益太低引起的,请调整参数No.10、No.11、No.12,适当调整系统增益,或运行驱动器自动增益调整功能。(请参考《使用说明书》中关于增益调整的内容)4、松下交流伺服系统在位置控制方式下,控制系统输出的是脉冲和方向信号,但不管是正转指令还是反转指令,电机只朝一个方向转,为什么?松下交流伺服系统在位置控制方式下,可以接收三种控制信号:脉冲/方向、正/反脉冲、A/B正交脉冲。驱动器的出厂设置为A/B正交脉冲(No42为0),请将No42改为3(脉冲/方向信号)。5、松下交流伺服系统的使用中,能否用伺服-ON作为控制电机脱机的信号,以便直接转动电机轴?在SRV-ON信号断开时电机能够脱机(处于自由状态),但不要用它来启动或停止电机,频繁使用它开关电机可能会损坏驱动器。如果需要实现脱机功能时,可以采用控制方式的切换来实现:假设伺服系统需要位置控制,可以将控制方式选择参数No02设置为4,即第一方式为位置控制,第二方式为转矩控制。用C-MODE来切换控制方式:在进行位置控制时,使信号C-MODE打开,使驱动器工作在第一方式(即位置控制)下;在需要脱机时,使信号C-MODE闭合,使驱动器工作在第二方式(即转矩控制)下,由于转矩指令输入TRQR未接线,电机输出转矩为零,从而实现脱机。6、在我们开发的数控铣床中使用的松下交流伺服工作在模拟控制方式下,位置信号由驱动器的脉冲输出反馈到计算机处理,在装机后调试时,发出运动指令,电机就飞车,什么原因?这种现象是由于驱动器脉冲输出反馈到计算机的A/B正交信号相序错误、形成正反馈而造成,可以采用以下方法处理:修改采样程序或算法;将驱动器脉冲输出信号的A+和A-(或者B+和B-)对调,以改变相序;修改驱动器参数No45,改变其脉冲输出信号的相序。7、在我们研制的一台检测设备中,发现松下交流伺服系统对我们的检测装置有一些干扰,一般应采取什么方法来消除?由于交流伺服驱动器采用了逆变器原理,它在控制、检测系统中是一个较为突出的干扰源,为了减弱或消除伺服驱动器对其它电子设备的干扰,
一般可以采用以下办法:驱动器和电机的接地端应可靠地接地;驱动器的电源输入端加隔离变压器和滤波器;所有控制信号和检测信号线使用屏蔽线。干扰问题在电子技术中是一个很棘手的难题,没有固定的方法可以完全有效地排除它,通常凭经验和试验来寻找抗干扰的措施。8、伺服电机为什么不会丢步?伺服电机驱动器接收电机编码器的反馈信号,并和指令脉冲进行比较,从而构成了一个位置的半闭环控制。伺服电机不会出现丢步现象,每一个指令脉冲都可以得到可靠响应。9、如何考虑松下伺服的供电电源问题?目前,几乎所有日本产交流伺服电机都是三相200V供电,国内电源标准不同,必须按以下方法解决:对于750W以下的交流伺服,一般情况下可直接将单相220V接入驱动器的L1,L3端子;对于其它型号电机,建议使用三相变压器将三相380V变为三相200V,接入驱动器的L1,
(2) 故障缘由:在不用于测试时,测试/偏差开关打在测试位置。 处理方法:将测试/偏差开关打在偏差位置。 (3)故障缘由:偏差电位器位置不正确。 处理方法:重新设定。 3、电机失速(1) 故障缘由:速度反馈的极性搞错。处理方法:可以尝试以下方法。a.假如可能,将位置反馈极性开关打到另一位置。(某些驱动器上可以)b.如使用测速机,将驱动器上的TACH+和TACH-对调接入。c.如使用编码器,将驱动器上的ENCA和ENCB对调接入。d.如在HALL速度模式下,将驱动器上的HALL-1和HALL-3对调,再将Motor-A和Motor-B对调接好。(2)故障缘由:编码器速度反馈时,
3、编码器电源失电。 处理方法:检查连接5V编码器电源。确保该电源能供应足够的电流。如使用外部电源,确保该电压是对驱动器信号地的。4、LED灯是绿的,电机不动(1) 故障缘由:一个或多个方向的电机禁止动作。 处理方法:检查+INHIBIT 和 INHIBIT端口。 (2) 故障缘由:命令信号不是对驱动器信号地的。 处理方法:将命令信号地和驱动器信号地相连。 5、上电后,驱动器的LED灯不亮故障缘由:供电电压太低,小于Zui小电压值要求。 处理方法:检查并提高供电电压。 6、当电机转动时, LED灯闪耀(1)故障缘由:HALL相位错误。 处理方法:检查电机相位设定开关是否正确。 (2) 故障缘由:HALL传感器故障。处理方法:当电机转动时检测Hall A, Hall B, Hall C的电压。电压值应当在5VDC和0之间。 7、LED灯始终保持红色故障缘由:存
成立日期 | 2009年01月01日 | ||
法定代表人 | 邹瑶 | ||
注册资本 | 50 | ||
主营产品 | 伺服电机维修,伺服驱动维修,变频器维修,编码器维修,触摸屏维修 | ||
经营范围 | 工业设备电子、电机部件、工业电子设备、五金电器维修销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | ||
公司简介 | 工控数控伺服电机、欧美伺服电机、机械手伺服电机、直流伺服电机、高速主轴伺服电机、各种伺服驱动器、变频器、直流调速器、软启动、工业控制电路板、工业控制电源、触摸屏(人机界面)、PLC及其解密和程序设计和各类工控数控自动化设备的维修维护、非标设计等。本公司以技术为核心积累了十几年的丰富维修从业经验,服务过的客户遍及全国乃至延伸到国外,涉及的机器各种各样,从一般工控送料设备到数控加工中心、精雕机到高精密 ... |
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